冀中能源显德汪矿强化管理破解效益“密码”
面对当前严峻经济形势,冀中能源股份公司显德汪矿主动出击,不断优化成本管控体系,深挖修旧利废潜能,强化机电管理,坚持“有中生新”,依托精细管理破解效益“密码”。 为了从源头上控制成本,显德汪矿通过全面预算管理平台,进一步优化成本管控体系,根据每月生产任务,认真核算材料消耗,并将成本的压力层层传达给区队班组;无特殊投入各单位采购计划资金不得超过月平均数,大大强化了材料计划管理严肃性,有效地降低了材料消耗。调度室材料组创新材料管理,制定了3天材料定量消耗管理法,杜绝了材料的多领浪费,有效地降低了材料消耗。截止11月下旬,该矿原煤材料费较去年同期降低23.05元/吨。 显德汪矿不断加强修旧利废管理,重新修订了修旧利废考核办法,调整考核标准,严格奖惩,提高了基层区积极性、主动性,机修厂自行研制的锚杆滚直机,一天就能滚直1000多根锚杆;通风区自主修复破损风筒300条,修复利用各类仪表仪器、旧风门、密闭板等,节支12余万元。 为切实从机电管理层面实现节支降耗,显德汪矿对生产系统采用集中控制,每天可缩短开机启动时间1.5—2小时,提高了设备运转率,为原煤提升提供有力保障。对副井绞车进行电控系统升级改造,节能可达40%以上,年节电18万千瓦时,价值10万余元;严格执行避峰填谷用电措施,发挥无功补偿作用,下网电量不平衡系数降至1.27%,吨煤电耗同比降低1.72度/吨。通过实施矿井污水处理循环再利用,用于生产一线喷雾降尘、冲洗巷帮和设备冷却,降低矿井污水排放,系统投用后年可节约资金近百万元。 显德汪矿坚持“有中生新”强化小改小革管理,将挖潜增效工作深化到班组,延伸到岗位。洗煤厂在末煤跳台车间安装浮选自动加药系统,提高药剂添加精度,节约药剂使用量10%以上,年可费用约18万元。动力队矸石山电修组自行制作组装翻罐笼电机启动控制开关柜,每月可节省资金投入和维修费用1万余元。水电公司污水处理厂在现有的工频风机上加装一套变频装置,经测算,改为变频后每个风机运行周期节约电耗32千瓦时,年可节约电费投入38500多元。
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关键词:管理,成本 |